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吸潮結(jié)塊是傳統(tǒng)鈣基脫硫劑的 “通病”,常導(dǎo)致脫硫劑活性衰減快、云南儲(chǔ)存期短,進(jìn)而引發(fā)收率大幅波動(dòng)。云南聯(lián)合中科院材料研究所,研發(fā)出納米級(jí)改性硅烷防護(hù)涂層,從根本上解決這一行業(yè)痛點(diǎn),保障收率長(zhǎng)期穩(wěn)定。該涂層厚度控制在 50-80nm,均勻包覆在每一顆脫硫劑顆粒表面,具備疏水性能,接觸角達(dá) 110° 以上,即使在濕度 80%、云南同城溫度 50℃的南方梅雨季節(jié),儲(chǔ)存 6 個(gè)月后水分含量仍低于 1.2%,遠(yuǎn)低于普通脫硫劑 5% 的臨界值。同時(shí),涂層表面光滑且?guī)в腥跖懦怆姾?,可防止粉塵、云南同城油污等雜質(zhì)黏附,避免顆粒間形成硬團(tuán)聚,還能允許反應(yīng)所需氣體分子通過(guò),不影響脫硫活性。某化工園區(qū)集中處理 12 家企業(yè)混合煙氣,脫硫系統(tǒng)需全年 24 小時(shí)運(yùn)行。此前使用普通脫硫劑,每 2 個(gè)月需更換批次,且更換前 15 天,因脫硫劑結(jié)塊活性衰減,收率從 90% 降至 75%,需額外增加投加量維持達(dá)標(biāo),年損耗成本超 50 萬(wàn)元。改用云南鈣基脫硫劑后,憑借抗劣化涂層技術(shù),儲(chǔ)存周期延長(zhǎng)至 18 個(gè)月,投用后可實(shí)現(xiàn) 6 個(gè)月不間斷運(yùn)行,期間收率波動(dòng)嚴(yán)格控制在 ±1.5% 以內(nèi)。同時(shí),無(wú)需頻繁停機(jī)更換脫硫劑,每年減少 3 次系統(tǒng)啟停,每次啟停導(dǎo)致的 2% 收率損失徹底避免,僅這一項(xiàng)年節(jié)省成本約 28 萬(wàn)元,綜合年降本超 70 萬(wàn)元。




脫硫劑投加量的精準(zhǔn)控制是平衡收率與成本的關(guān)鍵:投加不足會(huì)導(dǎo)致收率下降、云南排放超標(biāo);投加過(guò)量則造成浪費(fèi)、云南附近增加固廢處理成本。云南鈣基脫硫劑不僅在產(chǎn)品本身具備優(yōu)勢(shì),更通過(guò) “脫硫劑 + 智能系統(tǒng)” 一體化方案,將投加精度至新高度,實(shí)現(xiàn)收率穩(wěn)定與成本優(yōu)化的雙贏。其配套的智能投加系統(tǒng)由三大模塊構(gòu)成:一是實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)模塊,通過(guò)安裝在脫硫塔進(jìn)出口的激體分析儀,每秒采集 1 次二氧化硫濃度數(shù)據(jù),同時(shí)結(jié)合流量計(jì)、云南同城溫度傳感器,獲取煙氣實(shí)時(shí)參數(shù),數(shù)據(jù)傳輸延遲控制在 0.5 秒以內(nèi);二是 AI 計(jì)算模塊,系統(tǒng)內(nèi)置基于 500 + 脫硫項(xiàng)目數(shù)據(jù)訓(xùn)練的算法模型,可根據(jù)實(shí)時(shí)參數(shù)自動(dòng)計(jì)算 “投加量”,并考慮設(shè)備滯后性(如投加泵響應(yīng)時(shí)間、云南附近煙氣在塔內(nèi)停留時(shí)間)進(jìn)行動(dòng)態(tài)修正,避免投加量與實(shí)際需求脫節(jié);三是自動(dòng)控制模塊,通過(guò)變頻投加泵與閥門,將投加量控制精度至 ±0.5kg/h,遠(yuǎn)高于人工投加 ±5kg/h 的精度。此外,系統(tǒng)還具備數(shù)據(jù)復(fù)盤功能,每天自動(dòng)生成《脫硫系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告》,包含收率變化曲線、云南同城投加量趨勢(shì)、云南當(dāng)?shù)囟趸蛉コ?、云南同城脫硫劑利用率等?shù)據(jù),幫助企業(yè)分析運(yùn)行優(yōu)化空間。以某焦化廠為例,該廠此前采用人工根據(jù)經(jīng)驗(yàn)投加脫硫劑,投加量波動(dòng)大,脫硫劑利用率僅為 65%,收率波動(dòng)在 ±5% 以內(nèi),年脫硫劑消耗量約 1200 噸,成本超 360 萬(wàn)元。啟用云南智能系統(tǒng)后,投加量根據(jù)實(shí)時(shí)工況自動(dòng)調(diào)整,脫硫劑利用率至 93%,收率波動(dòng)縮小至 ±1% 以內(nèi),年脫硫劑消耗量降至 1020 噸,節(jié)省成本 54 萬(wàn)元。同時(shí),通過(guò)數(shù)據(jù)復(fù)盤發(fā)現(xiàn),該廠在夜間煙氣量減少 30% 時(shí),人工投加未及時(shí)調(diào)整,導(dǎo)致過(guò)量投加,系統(tǒng)啟用后自動(dòng)減少夜間投加量,僅此一項(xiàng)每月節(jié)省脫硫劑 15 噸。此外,系統(tǒng)還能預(yù)警潛在問(wèn)題,如某次監(jiān)測(cè)到二氧化硫濃度突然上升,系統(tǒng)在調(diào)整投加量的同時(shí),提醒工作人員檢查脫硫塔噴淋頭是否堵塞,避免因設(shè)備故障導(dǎo)致收率大幅下降,將故障處理時(shí)間從傳統(tǒng)的 2 小時(shí)縮短至 30 分鐘。




十幾年風(fēng)雨歷程,鑄就了公司品牌,取得了可喜的業(yè)績(jī)。天翔新型建材(云南省分公司)多年來(lái)憑著誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)作風(fēng)和顧客至上的營(yíng)銷理念及質(zhì)優(yōu)價(jià)惠的 灰鈣粉公司、顆粒氫氧化鈣產(chǎn)品贏得了客戶的好評(píng),現(xiàn)已形成良好的市場(chǎng)美譽(yù)度。



應(yīng)對(duì)煙氣波動(dòng)的動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)!多級(jí)粒徑適配復(fù)雜工況:工業(yè)煙氣的 SO?濃度、云南附近流速經(jīng)常波動(dòng),普通脫硫劑應(yīng)對(duì)乏力,豫北鈣業(yè)云南鈣基脫硫劑靠 “動(dòng)態(tài)粒徑適配” 設(shè)計(jì)輕松應(yīng)對(duì)!它采用 “多級(jí)粒徑配比” 工藝,混合 5μm、云南10μm、云南本地20μm 三種粒徑顆粒:小顆粒反應(yīng)速度快,應(yīng)對(duì) SO?濃度突升;大顆粒沉降速度慢,延長(zhǎng)低濃度煙氣反應(yīng)時(shí)間。這種設(shè)計(jì)讓它在 SO?濃度 40-300mg/m3、云南當(dāng)?shù)亓魉俨▌?dòng) ±20% 的工況下,效率波動(dòng)不超過(guò) 5%。反觀鈉基脫硫劑粒徑單一,濃度突升時(shí)反應(yīng)不及時(shí);氨法脫硫靠噴淋量調(diào)節(jié),滯后性強(qiáng)易超標(biāo)。某焦化廠焦?fàn)t煤氣 SO?濃度從 80mg/m3 驟升至 250mg/m3,鈣基脫硫劑僅用 10 分鐘就穩(wěn)定效率,而之前用的氧化鋅脫硫劑直接超標(biāo)報(bào)警,環(huán)保檢查時(shí)太有底氣了!




工業(yè)協(xié)同脫硝?鈣基脫硫劑不影響催化劑 工廠脫硫脫硝要協(xié)同 —— 某廣東電廠之前用鈉基脫硫,堿性粉塵覆蓋脫硝催化劑,效率降 15%,半年就得換催化劑,花 50 萬(wàn)。 鈣基脫硫劑的 “低堿度產(chǎn)物” 不擾脫硝:硫酸鈣堿度 < 0.5%,不會(huì)覆蓋催化劑,脫硝效率保持 88% 以上,催化劑壽命從半年延至 3 年。這家電廠換鈣基后,年省 80 萬(wàn)催化劑費(fèi)用,還符合 “協(xié)同治理” 政策。 反觀氨法脫硫,氨逃逸會(huì)毒化催化劑,鈣基的 “協(xié)同友好” 在工業(yè)多污染物治理中優(yōu)勢(shì)顯著!


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