記者24日從攀鋼有關部門獲悉,今年以來,攀鋼確保連鑄資源優(yōu)先流向鋼軌,千方百計做大鋼軌產(chǎn)量。上半年,鋼軌整體產(chǎn)量超額完成進度目標,創(chuàng)歷史同期 紀錄,其中,出口鋼軌同比增長近30%,道岔軌同比增長超過40%。針對今年出口鋼軌任務重,道岔軌、槽型軌等難軋品種合同多的實際,攀鋼狠抓鋼軌制造工序銜接,強化全流程成本控制,動態(tài)調整連鑄方坯資源優(yōu)先流向鋼軌制造,從煉鋼、軋制、檢驗到發(fā)貨,實行精細化管理。圍繞建設世界 鋼軌品牌目標,攀鋼釩和研究院成立了鋼軌技術攻關組,從鋼軌軋制工藝優(yōu)化、軋鋼技術裝備改造升級等方面進行攻關。
通過加快鋼軌產(chǎn)線數(shù)字化建設,推動兩化融合,了鋼軌產(chǎn)線智能制造水平,實現(xiàn)大方坯軋制鋼軌新突破。
群策群力,共創(chuàng)佳績。拆爐過程中,結合混鐵爐服役期間各部位溫度、爐襯侵蝕、生產(chǎn)實際操作等,技術人員理性分析,決定對東西端墻渣線以下內層耐材和全部爐底進行保留,此舉在節(jié)省工期的同時,節(jié)約耐材50余噸。砌爐前,該單位召開檢修專項會議,對混鐵爐殘襯進行測量,薄壁鍍鋅鋼管分析研究數(shù)據(jù),判斷混鐵爐使用過程中的薄弱部位,進行“短板”修補、加固,對前后墻、左右端墻盛鐵、渣線部位進行局部澆注料套澆,使爐體整體結構穩(wěn)定,且更加耐侵蝕、耐沖刷。烘爐過程中,對烘爐工藝進行調整,上下一心,各方協(xié)調,確保烘爐煤氣正常供應,終比計劃提前1天完成烘爐。
經(jīng)過連續(xù)26天的晝夜奮戰(zhàn),3#混鐵爐大修工作較計劃工期提前6天完成,為煉鋼廠優(yōu)化鐵水、改善冶煉條件打好基礎。
金昊通金屬材料(阜新市分公司)以雄厚的技術力量,精良的 鍍鋅方管先進設備,完善的制造工藝,嚴格的 鍍鋅方管質量管理體系,為用戶提供優(yōu)質可靠的產(chǎn)品,可靠的 鍍鋅方管產(chǎn)品質量,良好的售后服務,深受用戶的好評, 鍍鋅方管產(chǎn)品覆蓋廣東、湖北、湖南、廣西、大連、東北三省、四川、山東、等二十多個省、市自治區(qū)。