抽空法即采用真空泵將不銹鋼管材抽空至幾十帕,然后充入干燥、潔凈的壓縮氣體,再次抽空,反復(fù)多次,以排除不銹鋼管材中的水分和雜質(zhì);連續(xù)吹掃是常用的方法,但由于吹掃為的,不能形成脈動(dòng)沖擊,對于不銹鋼管材。吹掃后進(jìn)行污染物檢查,合格的不銹鋼管材應(yīng)及時(shí)封堵端口,防止二次污染。
不銹鋼管材吹掃一般有三種方法,即抽空法、連續(xù)吹掃法和問斷吹掃法。不銹鋼管材吹掃應(yīng)自上游向下游進(jìn)行。間斷吹掃適用于閥門、設(shè)備多、不銹鋼管材分支復(fù)雜的流體系統(tǒng)。不銹鋼管材安裝過程應(yīng)注意污染物防控,一般自上游不銹鋼管材依次向下游安裝,停工時(shí)及時(shí)封堵好端口。
安裝后進(jìn)密檢查、功能試驗(yàn)和不銹鋼管材系統(tǒng)吹掃,并進(jìn)行污染物檢查。對于特殊氣體不銹鋼管材,吹掃并置換后,應(yīng)在不銹鋼管材中充入一定壓力的工作用氣體,使不銹鋼管材保持正壓,防止外部污染物進(jìn)入不銹鋼管材系統(tǒng)。不銹鋼管材使用過程不銹鋼管材使用過程不排除再生污染的風(fēng)險(xiǎn),如介質(zhì)潔凈度差或含有可導(dǎo)致污染產(chǎn)生的元素;的空氣或水分進(jìn)入不銹鋼管材等,尤其對于時(shí)用時(shí)停的不銹鋼管材系統(tǒng),極易產(chǎn)生腐蝕現(xiàn)象,形成污染物。
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太鋼新不銹鋼棒線材智能化生產(chǎn)線,是以不銹鋼棒線材產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,節(jié)約能源消耗,保障生產(chǎn)、綠色生產(chǎn),提高客戶滿意度為目標(biāo),將智能管理、智能控制和智能生產(chǎn)有機(jī)結(jié)合,集“資源—生產(chǎn)—產(chǎn)品—消費(fèi)—廢棄物再資源化”為一體的智能制造項(xiàng)目。
該項(xiàng)目將采用世界先進(jìn)的不銹鋼棒線材軋制工藝技術(shù)和裝備,在繼續(xù)保持年產(chǎn)20萬噸不銹鋼棒線材生產(chǎn)能力不變的前提下,可實(shí)現(xiàn)軋制、退火、精整、打捆等各工序的動(dòng)態(tài)優(yōu)化,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)品種結(jié)構(gòu)、質(zhì)量水平、能源消耗等生產(chǎn)指標(biāo)的不斷進(jìn)步。據(jù)測算,項(xiàng)目建成后,將生產(chǎn)效率40%,降低能耗10%以上,成為國內(nèi) 競爭力的不銹鋼棒線材生產(chǎn)線之一。
不銹鋼棒制造智能化生產(chǎn)線的建立,讓不銹鋼棒的生產(chǎn)工藝得到,質(zhì)量得到更的保證。
無縫鋼管的原料是圓管坯,圓管胚要經(jīng)過切割機(jī)的切割加工成長度約為1米的坯料,并經(jīng)傳送帶送到熔爐內(nèi)加熱。鋼坯被送入熔爐內(nèi)加熱,溫度大約為1200攝氏度。燃料為氫氣或乙炔。爐內(nèi)溫度控制是關(guān)鍵性的問題.圓管坯出爐后要經(jīng)過壓力穿孔機(jī)進(jìn)行穿空。一般較常見的穿孔機(jī)是錐形輥穿孔機(jī),這種穿孔機(jī)生產(chǎn)效率高,產(chǎn)品質(zhì)量好,穿孔擴(kuò)徑量大,可穿多種鋼種。穿孔后,圓管坯就先后被三輥斜軋、連軋或擠壓。擠壓后要脫管定徑。定徑機(jī)通過錐形鉆頭高速旋轉(zhuǎn)入鋼胚打孔,形成鋼管。鋼管內(nèi)徑由定徑機(jī)鉆頭的外徑長度來確定。鋼管經(jīng)定徑后,進(jìn)入冷卻塔中,通過噴水冷卻,鋼管經(jīng)冷卻后,就要被矯直。鋼管經(jīng)矯直后由傳送帶送至金屬探傷機(jī)(或水壓實(shí)驗(yàn))進(jìn)行內(nèi)部探傷。若鋼管內(nèi)部有裂紋,氣泡等問題,將被探測出。鋼管質(zhì)檢后還要通過嚴(yán)格的手工挑選。鋼管質(zhì)檢后,用油漆噴上編號、規(guī)格、生產(chǎn)批號等。并由吊車吊入倉庫中。
根據(jù)生產(chǎn)的品種不同,這座等離子爐的生產(chǎn)能力為~t/y。等離子爐的爐殼四周安裝著等離子噴嘴陰極,而共用陽極安裝在的中間。每個(gè)等離子燒咀裝配有單獨(dú)的直流供電和控制。從而各個(gè)燒咀都有可能采用的操作方式。設(shè)備具有下面的特性數(shù)據(jù)。
生產(chǎn)品種計(jì)劃當(dāng)生產(chǎn)下列不銹鋼管品種時(shí),等離子爐設(shè)備的生產(chǎn)能力為74000t/y。在等離子爐投產(chǎn)的同時(shí),座25t電爐同時(shí)停產(chǎn)。預(yù)計(jì)在6個(gè)月之內(nèi),等離子爐和一座電爐交替地使用。在克服了等離子爐初期困難并且在所需解決的問題搞清楚以后,關(guān)閉第二座電爐。
1984年第二季度,等離子爐應(yīng)該使用較高的功率并試驗(yàn)性地進(jìn)行生產(chǎn)。假如有足夠數(shù)量的廢鋼時(shí),只有這樣才有可能使用超高功率爐進(jìn)行生產(chǎn)。等離子——初級熔化工藝現(xiàn)狀以前不銹鋼管廠曾經(jīng)試驗(yàn)過,借助子重要的加工成本及評價(jià)準(zhǔn)則對電爐和等離子爐工藝在常規(guī)操作工藝和超高功率操作工藝下進(jìn)行比較和評價(jià)。